A3:科技智慧总第3579期 >2025-11-19编印

质量管理创新再创佳绩
杭州市水务集团4项成果荣获省级奖项
刊发日期:2025-11-19 阅读次数: 作者:来源:杭州市水务集团

近日,2025年浙江省优秀质量管理小组成果、质量信得过班组典型经验及质量管理论文交流评价活动圆满落幕。杭州市水务集团凭借扎实的质量管理基础和卓越的创新实践,在本届活动中斩获佳绩。

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SV30(污泥沉降比)自动检测装置研制

七格污水处理厂的SV30(污泥沉降比)检测过去依赖人工取样,耗时费力且精度受人为因素影响。QC小组针对该项问题,自主研制SV30(污泥沉降比)自动检测装置。

该装置融合了液位传感、机器视觉与PLC控制技术,构建了“自动取样—连续监测—报表生成”一体化系统,将SV30(污泥沉降比)单次检测时间缩短至35分钟内,取样精度误差控制在±2%以内,显著提升了检测效率。此外,装置采用兼容性较强的SCADA人机交互系统,未来可进一步与工控网进行对接,实现数据的实时监控与智能预警。

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降低水厂的运行电耗

清泰水厂是浙江省第一座自来水厂,其中,膜处理系统于2013年12月投运,是当时全国最大的膜处理饮用水系统,在提升水质方面发挥重要作用。然而,清泰水厂添加膜处理系统工艺后,与采用臭氧-活性炭深度处理工艺的制水厂相比,在运行电耗方面明显偏高。

为解决这一问题,QC小组开展专项攻关,研发膜中试试验设备。通过该装置,对跨膜压差在不同强度和时间的气冲、水冲,以及不同浓度的清洗溶液下的变化情况,找到较合适的膜运行参数,来降低膜处理系统的运行能耗,使清泰水厂运行电耗由254.88kwh/kT降低至223.57kwh/kT,每年可节省制水成本200余万元,提高了制水经济效益。

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降低污水厂滤池气动阀门故障率

城西污水处理厂承担着城西区域10万吨/日的污水处理任务,其工艺段——V型滤池气动阀门故障曾是制约稳定运行的痛点。

QC小组通过系统性分析发现,进气湿度过高是导致故障的主要症结。团队通过更换气管材质、优化冷凝水排放方式、增设双重除湿装置等措施,有效降低进气中水汽和油气对设备造成的侵蚀风险,滤池气动阀门月故障率从2.75%降至1.05%,降幅达60.7%,每年为厂部节约维护及停产损失约14万元。该成果不仅保障了滤池工艺单元的连续稳定运行,更实现了降本与增效的双重目标,为污水厂安全生产和成本控制提供了有力支撑。

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清泰水厂综合管理班组

清泰水厂综合管理人员现有成员7人,是水厂生产运行与管理的核心力量。综合管理人员坚守“保供水、促安全、为民生”的初心使命,积极践行“安全、稳定、优质供水”的核心目标。以QC活动和科研项目为载体,聚焦降本增效、节能减排、技术改造与安全生产等关键领域,积极开展技术攻关,着力解决生产运行中的实际难题,推动先进技术和科研成果的转化应用。综合管理人员积极与时俱进,勇于创新,解放思想。一方面,通过系统化培训、技术交流、岗位练兵等多种形式,打造学习型、技能型团队;另一方面,立足生产一线实践,善于发现问题、钻研技术、优化流程,不断探索降本增效的新路径、新方法,持续开创工作高质量发展的新局面。

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(来源:杭州市水务集团)