
在重庆环保投资集团有限公司渝南分公司的生产一线,创新从不局限于复杂的技术升级。葛兰污水处理厂的风机“分家”、白马污水处理厂的燕尾夹“救场”,两个看似不起眼的小革新,精准破解生产痛点,用最低成本换最大效益,尽显一线员工的实干智慧与创新巧思。
零额外投入,总氮达标还省碳源
葛兰污水处理厂的在线监测平台上,总氮指标曾长期接近临界值,让运维团队头疼不已。这座设计规模4000立方米每天的污水厂,采用两级AO工艺,却因一级、二级好氧池共用一台风机,曝气强度无法精准调控:一级池溶解氧偏高,反硝化菌“罢工”,只能靠大量投加碳源促进反应,不仅成本高昂,水质数据还飘忽不定。
“问题根源就是曝气系统!”技术人员杨洪元的精准判断,点亮了破局思路。公司分管领导蒲余田当即拍板:“小改小革试试水!拆分风机,搞差异化曝气!”技术团队连夜敲定方案,运行部员工全程全力配合,很快为两级好氧池装上独立风机,开启“分工协作”模式:一级好氧池调整为缺氧池,采用“开5分钟、停55分钟”的间歇曝气,为反硝化菌营造适宜环境;二级好氧池保持连续曝气,确保硝化反应彻底。
调试仅一周,总氮指标就得到有效降低,更令人惊喜的是,厂里彻底告别碳源依赖,每年省去大笔药剂费用,运维负担大幅减轻。这场“零额外投入”的小革新,让风机成功“变脸”,变出了降本增效的硬核成效。
半小时化解隐患,零成本保达标
武隆工业园区白马污水处理厂的运维班组,在巡检中撞上了棘手难题:沉淀池三角堰因安装不当出现水平偏差,堰口出水不均——部分区域水流湍急,裹挟少量未沉淀的污泥流出;部分区域水流滞缓,拉低整体处理效率。
按常规操作,需停产拆卸校准,不仅耗时费力,还会影响园区企业污水正常排放。“能不能不停产解决?”大家围在沉淀池边反复琢磨,突然有人灵光一闪:“用燕尾夹试试!”这个随处可见的办公用品,或许能精准微调堰口高度。说干就干,团队按需将燕尾夹卡在三角堰出水口,通过调整32个夹子位置,一点点校正水平偏差。仅用半小时,三角堰出水就恢复均匀平稳。这个零成本的“小发明”,既避免了停产损失,又省去设备拆卸维修费用,用最朴素的办法化解了复杂隐患,尽显一线运维人员的应变能力与创新思维。

小革新彰显大智慧,小举措成就大效益。渝南分公司的一线员工们,以问题为导向,以实干为底色,让每一个“小想法”都能落地生根,让每一次“小改变”都能创造价值,在守护生态环境的道路上稳步前行,走出了一条务实高效的创新之路。
(来源:环投集团)